馬鋼又有一項重大科技成果通過省級鑒定 (2005-04-13)
發布時間:2007-12-04
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3月31日,由安徽省科技廳組織召開了馬鋼股份公司開發研究的《煙氣分析動態控制煉鋼技術在長壽復吹轉爐中的開發研究與應用》科技成果鑒定會,鑒定委員會認真聽取了項目研制單位做的技術研究報告、現場應用分析報告、經濟效益報告以及科技查新報告并到現場觀看了應用情況,專家們通過現場觀看“煙氣分析動態控制煉鋼技術在長壽復吹轉爐中的開發研究與應用”運行情況,項目組回答了專家們的提問,經過鑒定委員會認真評審,對該項技術予較高的評價與肯定并順利通過了省級成果鑒定。
該項技術自2003年3月開始研究,經過對引進技術的消化和創新,2004年6月在馬鞍山鋼鐵股份有限公司第一鋼軋總廠三座轉爐成功應用,實現了對長壽復吹轉爐冶煉進行全過程動態控制,自主開發建立了馬鋼實際生產的冶煉數據模型,同步開發了轉爐長壽(>10000爐)復吹技術,優化了靜態模型和動態模型,改進了氧槍槍位模式和吹煉加料模式。模型在原料質量較差的條件下同樣達到很高的預報精度(終點C、T雙命中率為88.6%),拓展了模型的應用范圍,降低了模型對原料條件的要求,更適應我國煉鋼工業的實際情況。
該技術應用后,終點碳、溫度雙命中率達到88.6%,一次倒爐出鋼率由10%提高到92.9%、冶煉周期縮短了3min以上、吹煉噴濺由21%降低到7.7%、鋼鐵料消耗降低了5kg/t鋼,合金及脫氧劑下降0.2kg/t鋼,減少了鋼水過氧化,提高了鋼水純凈度和溫度控制水平。專家認為,該技術總體水平達到國內領先、國際先進,填補了國內空白。
該技術的實施不受轉爐爐容大小、原材料成分的限制,變經驗煉鋼為全過程動態控制煉鋼,使轉爐動態控制煉鋼在國內普遍實施成為可能,具有廣闊的推廣應用前景。該項目經濟效益顯著,每年(按365萬噸計算)可以節約成本5018萬元,增產效益10000萬元,綜合經濟效益達到15000萬元,取得了良好的冶金效果和顯著的經濟效益。