邢鋼煉鐵廠多措并舉降消耗 (2005-09-06)
發布時間:2007-12-04
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為了貫徹落實邢鋼公司“由生產型向效益型轉變”的精神,邢鋼煉鐵廠全面審視內部的成本預算,從增產降焦、降低備件輔料消耗、減少能源介質消耗等各個環節入手,深入挖潛,并取得了初步成效。
一是堅決貫徹高風溫、大噴煤、低爐溫的高爐操作方針,充分利用該廠現有的風溫水平和兩套制粉噴煤系統的優勢,進一步搞好熱風爐操作和噴煤系統的穩定,實現高風溫、大噴煤來降低焦比。同時在高爐操作上嚴格控制鐵水含硅,進一步穩定生產秩序,降低高爐休風率和慢風率,實現增產降焦的目標。
二是重新對各項備件、輔料定額進行分解,對高爐主溝料、耐材、鋼材實行統一集中管理,并制定嚴格的發放和考核制度,避免浪費現象。對換下來的備件,與維檢中心結合制定了修舊利廢協議,對大到幾萬元的冷風閥和小到幾百元的硅膠圈,能修的一定要修,能不換的要堅持使用,進一步減少開支和浪費。
三是加大能源介質的管理力度,千方百計降低消耗。在噴煤系統中,通過調整補氣流化用氣量,使粉氣比由原來的10 kg/m3提高到目前的30 kg/m3,降低氮氣流量400 m3/h。在干除塵系統,通過把布袋反吹壓差由原來的3kpa調整為5 kpa來降低反吹次數,并以手動反吹代替自動反吹,將反吹次數降低三分之一,氮氣用量明顯降低。爐頂攝像、雷達探尺等儀表吹掃的氮氣壓力進行了調整,通過降低供氣壓力,減少氮氣用量。近期通過以上工藝技術攻關,使該廠氮氣用量由原來的7000 m3/小時,降低至6100 m3/小時,不但節約大量的氮氣費用,同時緩解了公司氮氣緊張局面。