多管齊下節水節能廢物利用降耗鑄就新武鋼 (2005-09-23)
發布時間:2007-12-04
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經歷了40多年的發展之后,武鋼在豐水的城市里,正努力將企業辦成一個節水節能的節約型企業。??
武鋼是個耗水大戶,每年消耗新水多達數億噸之多。為此,武鋼建立了自己相對獨立的供水體系。幾十年來,由于臨江湖之便,武鋼從沒為水發過愁。近年來,結合大規模的技術改造,順應環保等需要,武鋼實施了節水示范工程,并最先在耗水大戶焦化公司進行試點。過去,武鋼焦化公司冷卻水一直是直排式,一度還取地下水補水,這對地域生態不利。2003年12月,焦化公司“直流供水改循環供水工程”動工,改造后冷卻水循環使用,焦化公司水的循環利用率由原來的47%提高到95.7%。該工程投產有著顯著的經濟效益和社會效益,每年5330萬噸工業廢水全部被循環使用,實現了工業廢水的零排放,新水消耗減少數千萬噸。??
此后,武鋼又將“老三軋”(最老的三個軋鋼廠)冷卻系統由直排也改用循環,大大降低了新水消耗。經過多年努力,2005年上半年,武鋼噸鋼耗水由去年的26噸下降到17.11噸,下降了10噸左右,平均下降了38%。??
有人問,“豐水地區新水的成本較低,企業大搞節約用水,是否在成本上劃不來?”武鋼有關負責人解釋說:武鋼上馬節水工程主要有幾個原因,一是國家產業政策要求;二是“環保項目,不能講條件”;三是隨著水資源的日益緊張,最終取用新水的成本將會大于節水工程的綜合成本。不久前,武鋼下達了《建設節能型企業實施方案(草案)》,下半年噸鋼綜合能耗將降低到760千克標煤,噸鋼消耗新水將為12噸。??
為達到節能節水目標,武鋼制定了詳細的能源綜合利用計劃,通過技術措施和管理措施,力爭通過3~5年努力,使各項主要生產經營業務的能耗、水耗、物耗指標全部達到國內先進水平,部分指標達到國際同行業先進水平。爭取到2010年,固體廢棄物綜合利用率達到100%,廢水排放達標率達到100%,水重復利用率達到97%、廢氣排放達標率達到100%。