近年來,中石化勝利油田石化總廠始終秉承“創造能源與環境和諧”的綠色生產理念,多管齊下,持續推進節能減排,不斷加大環境污染治理力度,實現了“油不落地,氣不上天”的環境整治目標。
該廠不斷加大節能減排工作力度,對裝置區、貯存區涉及汽油、柴油、液化氣、瓦斯氣的100多處采樣點,安裝了密閉采樣器;對全廠含油污水進行密閉輸送,完成了800多個下水井密封處理;對排污(吹掃)閥加裝“絲堵”,杜絕現場泄漏。勝利油田石化總廠還投資3500多萬元,重點對異味污染較集中的排放源進行了治理,與撫順石化工程研究院、石油大學合作,完成了污水處理場惡臭治理、焦化冷焦水密閉處理、堿渣密閉處理、回收瓦斯熄滅火炬、塔頂氣密閉回收以及產品原料罐、增設氮封密閉設施等一批重點工程。對裝置區的臨時排污點實行鉛封管理,設立《臨時排污口鉛封管理制度》,有效控制了亂排亂放現象產生的異味污染。近年來,通過優化操作、隱患治理,減少無序排放,實現了“油不落地,氣不上天”的環境整治目標。
硫磺回收車間按照“精細管理、優化操作、節能減排、嚴格考核”的原則,加大了環保和污染減排力度,制定環保目標,明確職責,細化方案,優化運行,層層分解落實,確保減排措施全面實施。他們充分挖掘裝置的潛力,發揮設備的潛能,增設富氧助燃裝置,優化操作,調整生產方案,將配風中氧含量由21%提高到29%,通過增大配風中的氧含量,有效地增加了酸性氣體的處理量,硫磺收率提高了1.8個百分點。與此同時,他們為防止分布器堵塞、制硫系統反應爐壓力升高,對尾氣加氫系統急冷水過濾器實施技術改造,使急冷水過濾、反沖洗效果得到明顯提升,尾氣中二氧化硫含量降至500毫克/立方米左右,完全達到國家規定的二氧化硫小于960毫克/立方米的排放標準。既保護了生態環境,減少環境污染,又提高了總廠的經濟效益和社會效益。
由于歷史工藝設計原因,該廠生產過程中需要消耗大量的燃料油。消耗燃料油主要是提供蒸汽和加熱。然而,一方面煉油生產需要大量燃料油;另一方面裝置每天產生大量的瓦斯氣,又通過火炬燒掉,造成能源浪費。瓦斯氣是煉油產生的伴生氣,以前都白白燃燒掉。早在2000年開始,該廠就制定了瓦斯發電等多項回收利用措施,但瓦斯利用率一直不高。“主要還是瓦斯系統波動大,要不停調節,不如燒油穩妥。”談及原因,該廠副廠長羅京廣說。隨著近年來成本不斷上升,環境保護壓力劇增的實際,該廠加大了“瓦斯代油”的力度,并建立了1萬立方米低壓瓦斯回收裝置,通過制定多部門瓦斯協調方案,確保系統壓力平穩,鼓勵多燒瓦斯少用油。
該廠還在提高工業用水重復利用率上下工夫,推進節水減排,先后完成了酸水凈化水回注、達標污水深度處理、冷凝水回收等10多個節水減排技改項目,每年減少廢水排放40萬噸以上。在廢氣治理上,他們采用尾氣加氫技術,對硫磺尾氣進行脫硫處理,減少二氧化硫的排放,使硫回收率提高到99.8%以上;建設氣柜回收瓦斯氣,脫硫后用于鍋爐、加熱爐的燃料,每年節約燃料油1萬噸以上。
與此同時,該廠加強設備管理,確保環保裝置及煉油設備完好率保持在99.8%以上,外排工業廢水達標率達100%,燃燒廢氣達標率100%以上,嚴格生產、施工作業環保交接制度,消除了跑、冒、滴、漏現象。多年來,勝利油田石化總廠“三同時”執行率、合格率達100%,“三廢”處理率達100%,營造了“綠色煉廠”的生態環境。
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